新日鐵住金公司開發(fā)預(yù)制塊自制技術(shù)
對(duì)于鋼包水口和中間包浸入式水口等,新日鐵住金公司使用了預(yù)先將不定形耐火材料澆注到模板后進(jìn)行成形的預(yù)制塊(下稱“預(yù)制塊”)。此次,為穩(wěn)定預(yù)制塊的質(zhì)量和延長(zhǎng)預(yù)制塊的使用壽命及降低預(yù)制塊的制作成本,在廠內(nèi)安裝了預(yù)制塊制作設(shè)備,結(jié)果既延長(zhǎng)了耐火材料的使用壽命,又大幅度降低了的制作成本。
關(guān)于新日鐵住金公司自制預(yù)制鋼包水口的應(yīng)用效果,把從耐火材料廠家購(gòu)買的原有的鋼包水口和新日鐵住金公司采用開發(fā)的用于微波干燥用的材料制作的鋼包水口進(jìn)行了應(yīng)用對(duì)比。結(jié)果可知,原有的鋼包水口的平均使用壽命為51.9爐,而新日鐵住金公司自制的鋼包水口的平均使用壽命達(dá)到了57爐。
根據(jù)以往的鋼包水口和新日鐵住金公司自制的鋼包水口在使用前經(jīng)110℃干燥后的顯微組織比較可知,以往的鋼包水口組織疏松,在骨料和基體之間存在著縫隙,且部分位置存在著纖維從氣孔穿過的現(xiàn)象。而新日鐵住金公司自制的鋼包水口組織致密,基體和骨料之間的縫隙小。
從使用52爐后進(jìn)行截?cái)嗟囊酝摪趤砜矗渌谑S嗪穸葹?95mm,在距離工作面大約100mm處出現(xiàn)變色層,且水口材料內(nèi)部發(fā)生了許多裂紋。另一方面,從使用57爐后進(jìn)行截?cái)嗟男氯砧F住金公司自制的鋼包水口來看,其水口剩余厚度為225mm,工作面附近的變色層為40mm左右,水口的磨損程度比以往鋼包水口小,且水口材料內(nèi)部產(chǎn)生的裂紋少。
根據(jù)以上結(jié)果可知,鋼包水口使用壽命延長(zhǎng)有以下兩個(gè)原因。一是新日鐵住金公司自制的鋼包水口組織致密,由此可降低顯氣孔率和提高抗折強(qiáng)度;二是由于多孔塞打孔時(shí)因外部沖擊而產(chǎn)生的與水口工作面平行的裂紋減少,可使水口在使用過程中產(chǎn)生的碎片減少,以及使用過程中工作面的渣浸潤(rùn)層厚度減薄后,浸潤(rùn)層和未浸潤(rùn)層之間發(fā)生的結(jié)構(gòu)性剝落會(huì)減小。采用微波干燥可使材料組織致密,提高耐火材料的使用壽命10%。通過在廠內(nèi)建可大批量生產(chǎn)的大型生產(chǎn)設(shè)備,可減少生產(chǎn)操作人員,大批量生產(chǎn)預(yù)制塊,降低了運(yùn)費(fèi)和包裝費(fèi)等,由此可降低采購(gòu)單價(jià)30%。